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第206章 通信设备国产化零部件攻关(2 / 2)

三、坩埚炉旁的百次淬炼

10 月,钨丝提纯进入白热化阶段。上海冶金研究所的李工带来 X 射线光谱仪,检测显示第 57 次冶炼的钨丝纯度达 99.95%,但离目标还差 0.04%。老王盯着光谱图上的杂质峰,突然想起在鞍山钢铁厂看到的 “电渣重熔” 工艺:“给钨丝来个‘二次淬火’。”

他带领团队改装坩埚炉,在熔融的钨液中插入高纯石墨电极,利用电流产生的涡流搅拌杂质。这个土洋结合的办法让纯度在第 89 次试验中突破 99.99%。当李工兴奋地握住老王的手,发现他的虎口处布满焊疤 —— 那是高温熔液溅出时留下的印记。

四、师徒间的尺寸哲学

在零部件标准化车间,年轻技工小张总是把握不好栅极弹簧的张力。老王没有说教,而是递给他一把生锈的游标卡尺:“这是 1952 年修志愿军报话机时用的,当年咱们靠它把美军零件改成能用的。” 小张发现,卡尺的刻度盘上还留着前辈用钢针扎的校准记号。

“弹簧张力就像拉二胡,太紧会断,太松没声。” 老王让小张每天用弹簧秤练习手感,记录下 2000 次拉伸的数据,最终总结出 “温度 - 张力补偿表”。这个表格后来成为全国电子管厂的通用标准,而小张的笔记本里,工整地抄着老王的话:“机器是死的,人的手感是活的。”

五、退火窑里的涅盘时刻

11 月,首批国产高频电子管进入退火工序。老王守在退火窑前,看着温控表在 450℃来回波动,突然想起三年前苏联专家撤离时说的话:“没有我们的工艺参数,你们的电子管就是玻璃垃圾。” 他咬了咬牙,将退火时间从苏联标准的 2 小时延长到 4 小时,让玻璃结构充分稳定。

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